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      • 制糖廠生產廢水如何處理的(制糖廠污水處理工藝方案設計介紹)
      制糖廠生產廢水如何處理的(制糖廠污水處理工藝方案設計介紹)
      針對制糖廢水水質水量不穩定、變化大、氨氮濃度較高、富含泥砂等懸浮物質、COD、BOD5高的特點,采用物化+生化的處理工藝。
      產品類別: 制糖廠生產廢水如何處理的(制糖廠污水處理工藝方案設計介紹)
      產品名稱: 制糖廠生產廢水如何處理的(制糖廠污水處理工藝方案設計介紹)
      更新時間: 2022-12-29 08:35:32
      產品型號: 針對制糖廢水水質水量不穩定、變化大、氨氮濃度較高、富含泥砂等懸浮物質、COD、BOD5高的特點,采用物化+生化的處理工藝。

        制糖廠生產廢水如何處理的(制糖廠污水處理工藝方案設計介紹)


             制糖企業里流洗工段的廢水為反復循環使用的洗甜菜廢水,水中富含泥砂等懸浮物質,SS質量濃度一般在10~60 g/L左右,還有少量的生活污水等,氨氮質量濃度達50 mg/L。由于懸浮物過高,導致COD、BOD也很高。此外這類污水還具有水質水量不穩定、變化大等特點,如果不經過處理直接排放,將造成嚴重的環境污染〔1〕。然而常規的方法處理這種廢水難以達到排放要求〔2〕,特別是氨氮難以達標。某糖廠針對廢水的排放規律和特性,采用氧化塘+高密沉淀+厭氧折流板反應器(ABR)+A/O氧化溝+氣浮工藝處理其產生的工業廢水。該工藝自建成運行后一直穩定達標。


        1、工程概況

        1.1廢水水質水量

        四川某糖廠設計水量為300 m3/h。進水和出水水質指標根據實測值及《制糖工業水污染物排放標準》(GB 21909—2008)中新建企業水污染物排放限值確定,見表1。

        表1進水和出水水質

        注:除pH外,各項目單位均為mg/L。

        1.2工藝流程

        針對制糖廢水水質水量不穩定、變化大、氨氮濃度較高、富含泥砂等懸浮物質、COD、BOD5高的特點,采用物化+生化的處理工藝。


        1.3主要單元

        (1)氧化塘。該廠排放廢水水質水量不穩定,氧化塘用來收集生產廢水,初步沉淀去除泥沙、懸浮物等。

        (2)高密沉淀池。有選擇性地投加混凝劑及助凝劑,與原水充分混合、反應,形成礬花,將經過混凝反應而形成的礬花從水中分離出去,具有處理效率高,停留時間短,占地面積少的優點。

        (3)調節池。收集高密沉淀池處理后出水,調節水質、水量,保障廢水處理系統穩定、連續運行。調節池中設置污水提升泵,提升污水到板式換熱器。

        (4)ABR〔3〕。廢水經板式換熱器進入ABR,沿導流板上下折流前進,依次通過每個反應室的污泥床,廢水中的有機物通過與微生物充分接觸而得到去除,其中COD的去除率高達70%以上。借助水流的作用,反應室中的污泥上下運動。由于導流板的阻擋作用和污泥的自身沉降性能,大量厭氧污泥被截留在反應室內。

        (5)A/O氧化溝。A段為缺氧反硝化階段,此階段中,廢水中的硝態氮在反硝化細菌的作用下,被還原成氮氣;O段為好氧氧化階段,此階段中,廢水中的氨氮和有機氮在好氧環境下被硝化細菌氧化成硝態氮,然后O段混合液回流至A段,去除總氮。同時有機物在厭氧微生物、兼氧微生物和好氧微生物的作用下分解。好氧段采用射流曝氣器,氧轉移率可達30%~35%,可大大降低曝氣時的空氣需求量,從而降低曝氣時的動力消耗,消除了目前廣泛采用的微孔曝氣器易于堵塞的痼疾。

        (6)二沉池。二沉池為輻流式沉淀池。將從A/O氧化溝出來的廢水進行泥水分離,通過沉淀去除廢水中的懸浮物,沉淀的污泥經吸泥機抽到污泥槽,再經污泥泵一部分回流到生化系統,剩余污泥排到污泥濃縮池。

        (7)淺層氣浮系統。淺層氣浮是溶氣氣浮的一種,其集凝聚、氣浮、撇渣、沉淀、刮泥為一體,裝置整體呈圓柱形,結構緊湊,池子較淺。

        1.4工藝特點

        (1)采用氧化塘進行預沉去除泥砂〔4〕,可以有效解決廢水因污泥量大而經常堵塞的問題。

        (2)預處理采用了高密度沉淀池。高密度沉淀工藝是在傳統的平流沉淀池的基礎上,充分利用了動態混凝、加速絮凝原理和淺池理論,把混凝、強化絮凝、斜管沉淀等過程進行了優化的技術。

        (3)厭氧段采用ABR技術〔5〕。ABR在處理甜菜類高濃度廢水時去除效果好、啟動時間短、抗沖擊性能好,可為其后的好氧系統的反應創造條件。根據運行經驗,ABR對COD的去除率能穩定達到60%~83%,本工藝中ABR出水口的COD可維持在800~900 mg/L。

        (4)生化處理工藝采用A/O工藝,可進一步去除水體中的氨氮,同時去除水體中的有機物,保證出水氨氮和有機物達標。

        1.5主要構筑物及設備

        主要構筑物及設備

        2、運行情況

        (1)工程調試中出現A/O氧化溝污泥濃度低的問題,經分析是進入A/O氧化溝的有機負荷太低,營養失調引起的。采取在A/O氧化溝進水段加入甲醇的措施后,問題得到解決。

        (2)工程于2011年2月通過環保局驗收,各項出水指標均達到《制糖工業水污染物排放標準》(GB21909—2008)中新建企業水污染物排放限值。

        注:除pH外,各項目單位均為mg/L。

        3、經濟分析

        工程總投資為2 385萬元,其中土建投資為935.4萬元,設備及其他投資為1 007萬元。廢水處理成本為1.35元/t,其中:電費為0.80元/t,藥劑費為0.50元/t,人工費為0.05元/t。

        4、結語

        (1)甜菜制糖廢水的泥沙含量非常大,經常堵塞沉淀池,帶式壓濾機的負荷也非常高,而且在沉淀、污泥壓榨過程中均需加藥,運行費用高。改為采用氧化塘進行預沉去除泥砂后,由于廢水在進入生化系統前先經過氧化塘預處理,大部分泥沙都可以沉積下來,而氧化塘到糖廠非生產季節可以采取機械方式清理污泥,因此運行費用低,處理效果良好。

        (2)在廢水處理工程中,曝氣系統的能耗是廢水處理的日常運行成本的最主要組成,因此應合理地選擇高效節能的曝氣器,避免造成不必要的浪費。建議選用射流曝氣器,其氧轉移率可達30%~35%,可大大降低曝氣時的空氣需求量,從而降低曝氣時的動力消耗,而且消除了目前廣泛采用的微孔曝氣器易于堵塞的痼疾,運行穩定、可靠。



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